一、三一泵车多路阀压力怎么调?
调节方法:
一、液压多路阀调节方法之阀芯组件的调节:
1、将手动换向阀置于中间位置,并将手动换向扳杆从换向位置拉出约10~15mm。
2、松开压力调节螺钉,逆时针旋转压力调节螺母,使阀芯上移,将调节螺杆旋至最低限位置,此时的整定压力值即为所需要的最高工作压力值。
3、顺时针旋转压力调节螺母,将压力值固定住,此时的整定压力值即为最大整定压力值。
4、如果在工作过程中发现调压弹簧不起作用,则可按以下步骤进行检查和调整:
①压紧弹簧。
②检查压紧弹簧的压缩量是否合适。
③若压紧弹簧已经压缩到极限,可卸下阀体上的螺塞,取下压盖,更换一套新的压紧弹簧;若压缩量未达到标准,则需重新进行调节并拧紧螺栓。
二、液压多路阀调节方法之电磁换向阀的调节:
1、松开放气螺塞,然后逆时针旋转放气螺栓,将压缩空气排干净。
2、按照相应的操作说明书将电磁铁的电压调到规定的数值。
3、将换向阀置于中间位置,然后调节螺栓,直到指示盘上的刻度与整定压力值相同。
4、顺时针调节压力调节螺栓,将压缩空气排出,反之,顺时针调节,将压缩空气注入阀腔里,使指示盘上指示的压力值增加。
5、按下电磁换向阀的手柄,观察电机的转向是否符合箭头指示的方向即可。
二、三一泵车换向压力掉零?
换向压力掉零肯定是出故障了,正常情况下,换向压力是肯定要大于零的,除非是在未工作的状态下。
三、泵车换向不到位怎么办?
检查蓄能器泄压球阀是否关闭,若处于打开状态,请关闭泄压球阀。
排除过程2
检查换向电磁阀是否工作正常。
不得电:
检查PLC相应的换向电磁阀输出点是否输出正常,中间继电器是否工作正常,连接线路是否有断路。
注意:当检查电磁线圈无磁性时,可将换向电磁阀电源插头插至临近的电磁线圈上检查是否有磁性,以判断换向电磁线圈电源是否故障。
得电正常:
检查阀芯是否在得电位置,不在得电位置应清洗或更换电磁换向阀。
排除过程3
运用代换法排查换向电磁换向阀是否故障。(将搅拌反转电磁换向阀与其对换检查故障现象是否有变)
排除过程4
用置换法检查换向溢流阀阀芯是否卡死或内泄,阀芯密封件是否损坏(将搅拌或水泵溢流阀阀芯与其对换检查故障现象有无变化)。
排除过程5
拆检蓄能器进油单向阀阀芯是否卡死。
注意:当故障是由于单向阀卡死而造成的时,单向阀进油管会憋劲,并且换向溢流阀会有溢流声。
排除过程6
将双联齿轮泵两高压油管对调,检查故障现象是否有变,有变化则说明换向齿轮泵故障。
注意:对调前应保证搅拌压力正常。
排除过程7
拆检摆四通,检查阀芯有无断裂。
排故总结
注意:在排故过程中应根据不同的故障现象,而确定不同的排故思路,切忌不能盲目拆卸液压零部。
四、三一泵车摆缸摆不动怎么回事?油压氮气压力都正常,一直泵不能停,一停下来再泵送摆缸就摆不动,急急急?
地泵第一不管油泵是齿轮泵或者恒压泵,它的工作转速肯定不是发动机的怠速。 新机配合紧密所以怠速的时候摆动压力能上去,但是设备用过之后一般怠速的时候摆动压力都不会达到工作的压力另外一种情况:S 管无法到位且摆缸无力(1)故障现象:一台 SY5290-37 米泵车(带恒压泵系统),摆缸无力,S管无法到位,造成无法正常泵送。故障分析:1、蓄能器氮气压力不够;2、恒压泵溢流阀调定压力不够或损坏;3、恒压泵损坏。排故过程:
1、怠速时,换向压力能达到 16MPa,证明恒压泵和恒压泵溢流阀无故障;2、泵送时,换向压力在 16-4MPa 之间摆动。与正常值(16-10MPa)相差甚远,故判定为蓄能器氮气囊损坏,更换后正常。S 管无法到位且摆缸无力(2)故障现象:一台 SY5291-37 米泵车(带恒压泵系统),摆缸无力,S管无法到位,造成无法正常泵送。故障分析:
1、蓄能器氮气压力不够;2、恒压泵溢流阀调定压力不够或损坏;3、恒压泵损坏;4、恒压泵出油口单向阀损坏或进油口进油不畅。排故过程:
1、检查蓄能器氮气压力达 7MPa;2、检查恒压泵溢流阀调定压力可达到 16MPa;3、检查恒压泵配油盘均正常;4、检查恒压泵进油口时,发现有异物堵塞此处,使进油口处于半进油状态,造成恒压泵系统输出流量减少,使 S 管摆动缓慢。
五、三一泵车换向压力多少正常?
正常的话压力一般在12到16兆帕之间
换向的话是由泵车恒压泵控制的,看你的车是什么款的,老款的是恒压泵,新款的是双联齿轮泵,是双联齿轮泵的话就将两个蹦互换下看看换向压力。
正常的话压力一般在12到16兆帕之间 还有就是检查氮气皮囊压力 再有就是溢流阀那一块,看是否损坏或是通电.... 反正你本着先易后难的去排除把
六、中联泵车分动箱气缸顶不动?
1、蓄能器氮气压力不够;2、恒压泵溢流阀调定压力不够或损坏;3、恒压泵损坏。排故过程:
1、怠速时,换向压力能达到 16MPa,证明恒压泵和恒压泵溢流阀无故障;2、泵送时,换向压力在 16-4MPa 之间摆动。与正常值(16-10MPa)相差甚远,故判定为蓄能器氮气囊损坏,更换后正常。S 管无法到位且摆缸无力(2)故障现象:一台 SY5291-37 米泵车(带恒压泵系统),摆缸无力,S管无法到位,造成无法正常泵送。故障分析
七、徐工泵车摆缸乱换向怎么回事?
混凝土泵车在加压调试的过程当中,当主系统压力加压到 20MP的时候,会出现左右两边摆缸压力不一样的现象。而且停泵后摆缸压力保持不住,会直线下降。下面我们来 分析一下出现这种故障的原因
原因1:换向电磁铁故障或换向溢流阀故障。
原因2:换向系统和主系统串压导致压力不正常。
原因3:换向系统某元件内卸,导致主流量被分流。
接下来来看看排除混凝土泵车摆缸故障的方法,本着先易后难的原则:
1、检查换向电磁铁及换向溢流阀。
2、检查主阀块梭阀,调换梭阀两单向阀位置故障依旧。
3、检查主油缸行程无变短现象,排除退活塞 油缸内泄的可能性。
4、拆摆缸回油管发现有漏油的现象,故确定为摆缸内泄。
八、三一车载泵换向压力多少正常?
三一车载泵正泵的有反泵憋压的
首先打正泵,观察主系统压力在10MPa左右,压力正常,同时检测系统憋压压力,最大值可以达到34MPa
高压一般是打高层使用,或料比较差,这个可以看泵送压力,一般在20MPA以上,转化到高压!在混凝土料比较差或者输出高度比较高的的情况下用高压,特点是主油缸行程短压力大
九、三一泵车换向憋压怎么回事?
先检查氮气压力,起机,待换向压力到16MPA后把蓄能器的泄压球阀半开,观察指针下滑速度,先开始是匀速下掉,仔细观察指针突然降零的位置,及为氮气压力,但从你上述情况来说的话,氮气压力应该是正常的,检查一下摆缸吧,有可能是摆缸内泄引起的。
十、泵车液动换向原理?
泵车液控动换向的原理则是:当主油缸到头时,其无杆腔的压油进入有杆腔,形成压差,当这个压差符合逻辑阀的开启条件时,其压油进入控制油路(工作油路),形成液压信号,控制系统换向,实现循环泵送。
它是通过当液动换向阀来工作的。阀芯向右移动一定的距离时,由液压泵输出的压力油输向液压缸左腔,液压缸右腔的油流回油箱,液压缸活塞向右运动;反之,若阀芯向左移动某一距离时,液流反向,活塞向左运动