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840d主轴编码器报警(840d屏蔽电机编码器)

来源:www.haichao.net  时间:2023-01-16 23:28   点击:243  编辑:admin   手机版

1. 840d屏蔽电机编码器

错误原因如下:

1、编码器本身故障:是指编码器本身元器件出现故障,导致其不能产生和输出正确的波形。这种情况下需更换编码器或维修其内部器件。

2、编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率 最高,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、短路或接触不良,这时需更换电缆或接头。还应特别注意是否是由于电缆固定不紧,造成松动引起开焊或断路,这时需卡紧电缆。

2. 840d主动编码器和从动编码器的区别

  方法:  30200设为1即可。  关闭从动编码器,相当于全闭环改为半闭环,修改下列参数:1.MD30200=12.MD30230(ENC_INPUT_NR)[0]=‘1’MD30230(ENC_INPUT_NR)[1]=‘0’3.MD31000(ENC_IS_LINEAR)[0]=‘0’MD31000(ENC_IS_LINEAR)[1]=‘0’4.MD31040(ENC_IS_DIRECT)[0]=‘0’MD31040(ENC_IS_DIRECT)[1]=‘0’  修改PLCset=DB3*.DBX1.5将db3*.dbx1.5置1“*”为主轴的轴号。

3. 西门子840dsl屏蔽主轴电机编码器

看您的问题我明白你想说什么,是如何屏蔽掉光栅尺,或者说是将系统改成半闭环的意思就是屏蔽掉光栅尺:具体做法是:进入诊断页面后,进入MD也就是机床数据,找到30200号参数,将其设置为{1}意思是只使用一套位置检测系统,(机床一般有两套位置检测系统,分别为光栅尺和编码器)然后在根据自己的实际要求,改PLC部分,比如说你要把X轴的光栅尺关闭,那具体做法是进入PLC后在条框里输入DB31.DBX1.5=1,DB31.DBX1.6=0.具体说明一下,1表示使用编码器,0表示不使用光栅尺。不知道我的回答满意不!

4. 840d屏蔽主轴外置编码器

西门子840D更换电机的设置原点的方法

1.手动回原点时,回原点轴先以参数设置的移动速度向原点方向移动;当减速挡块压下原点减速开关时,回原点轴减速到系统参数设置的较慢参考点定位速度,继续向前移动;当减速开关被释放后,数控系统开始检测编码器的栅点或零脉冲;当系统检测到个栅点或零脉冲后,电动机马上停止转动,当前位置即为机床零点。

2.回原点轴先以参数设置的移动的速度向原点方向移动;当减速挡块压下原点减速开关时,回零轴减速到系统参数设置较慢的参考点定位速度,轴向相反方向移动;当减速开关被释放后,数控系统开始检测编码器的栅点或零脉冲;当系统检测到个栅点或零脉冲后,电动机马上停止转动,当前位置即为机床零点

5. 840dsl屏蔽第二编码器

AB系列伺服驱动器配ECMA马达时功率不匹配上电会报警ALE04,除这种情况外刚一上电就报警ALE04就是电机编码器故障。

如果在使用过程中出现ALE04报警是因为编码器信号被干扰,请查看编码器线是否是屏蔽双绞、驱动器与电机间地线是否连接,或者在编码器线上套磁环。通过ALE04.EXE软件可以监测每次Z脉冲位置AB脉冲计数是否变化,有变化则会报警。

6. 840d编码器驱动参数设置

西门子840D数控系统报21612 故障处理及分析:

21612 通道%1 轴%2:复位使能,原因%3

参数:%1 = 通道号

  %2 = 轴名称,主轴编号

说明:引起报警的原因%3:

0: 报警原因不能够有系统确定;

1: 接口信号"伺服控制使能" (DB31 - 61, DBX 2.1) 丢失;

2: 接口信号"脉冲使能" (DB31 - 61, DBX 21.7) 丢失;

3: 驱动信号 "使能脉冲" (DB31 - 61, DBX 93.7) 未被置位;

4: 驱动信号"驱动准备好" (DB31 - 61, DBX 93.5) 未被置位。

只要有这些运动使能信号("伺服控制使能"、"使能脉冲"、Parking/编码器、或驱动使能,比如T663端子)被复位丢失,相应的轴就会报21612报警。

即使几何组内某个轴在运动,接口信号“控制器使能”(db3*.dbx2.1)已为显示轴设为0。在MD 数组20050AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB 中输入的轴作为几何组的轴计数。不管运动与否,所有几何轴必须存在控制器使能。

反应:NC 转换为跟踪模式。

本通道NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时NC 停止。

处理: 检验接口信号"伺服控制使能" (DB31 - 61, DBX 2.1)、"脉冲使能" (DB31 - 61, DBX 21.7)、驱动信号"使能脉冲" (DB31 - 61, DBX 93.7) 、驱动信号"驱动准备好" (DB31 - 61, DBX 93.5),可以利诊断操作区内的PLC 状态显示)。

检查编码器部分,以及模块上的使能信号,比如T663端子。当驱动模块的使能端子失效,检查相应的接线以及硬件,比如继电器等。同时检查端子信号连接的PLC 户程序段中。

程序继续:清除键或NC 启动键清除报警。

报警号:300608轴 %1 驱动 %2 速度控制输出被限制

参数: %1 = NC 轴号

%2 = 驱动号

说明:速度控制器输出时间超过允许的限制时间(MD1605:$MD_SPEEDCTRL_LIMIT_TIME)。扭矩设定值超过扭矩限定值或者电流设定值超过电流限定值。只有当速度设定值小于速度极限 MD 1606 $MD_SPEEDCTRL_LIMIT_THRESHOLD时监控才是有效的。

反应:- BAG 没有准备就绪。

- 通道没有准备就绪。

- 通道没有准备就绪。

- 本通道NC 启动禁止。

- 报警时NC 停止。

- NC 转换为跟踪模式。

- 报警显示。

- 已设置接口信号。

处理: • 电极被卡住、负载过重或刹车关闭?

• 如果功率模块允许,调高旋转扭矩限制、功率限制和电流限制;

• 电机接地了吗?

• 检查电机变频器的连接(缺少相位,旋转区域错误)

• 检测编码器线数。

• 检测编码器、编码器电缆

7. 840d绝对值编码器调整

编码器信号电平太低或者存在干扰

建议检查编码器是否故障,控制模块是否故障。不行的话找西门子技术人员检查,可能是编码器或者控制单元损坏

8. 西门子840d屏蔽主轴编码器

A.020:参数和校验异常(伺服单元内部参数的数据异常)

A.021:参数格式异常(伺服单元内部参数的数据格式异常)

A.022:系统和校验异常(伺服单元内部参数的数据异常)

A.024:系统警报(伺服单元内部程序发生异常)

A.025:系统警报(伺服单元内部程序发生异常)

A.030:主电路检出部异常

A.040:参数设定异常(超出设定范围)

A.042:参数组合异常

A.04A:参数设定异常2

A.050:组合错误(在可组合的电机容量范围外。)

A.051:产品未支持警报

A.070:电机类型变更检出(连接与前次连接电机不同类型的电机)

A.080:线性编码器光栅尺节距设定异常

A.0b0:伺服ON指令无效警报

A.100:过电流检出(功率晶体管过电流或散热片过热)

A.101:电机过电流检出(电机中流过超出容许电流的电流)

A.300:再生异常

A.320:再生过载

A.330:主电路电源接线错误(主回路电源接通时检出)

A.400:过电压(伺服单元内部的主回路电源部检出过电压)

A.410:欠电压(伺服单元内部的主回路电源部检出欠电压)

A.510:过速(电机速度超过最高速度)

A.520:振动警报

A.521:自动调整警报(自定义调整、EasyFFT、免调整功能中检出了振动)

A.550:最高速度设定异常

A.710:过载(瞬时最大)

A.720:过载(连续最大负载)

A.730/A.731:DB过载(检出动态制动器的耗电量过大)

A.740:冲击电流限制电阻过载(主回路电源接通频率过高)

A.7A1:内部温度异常1(控制电路板温度异常)

A.7A2:内部温度异常2(电源电路板温度异常)

A.7A3:内部温度检出部异常(温度检出回路异常)

A.7Ab:伺服单元内置风扇停止

A.810:编码器备份警报(仅在连接绝对值编码器时检出)(在编码器侧检出)

A.820:编码器和校验警报(在编码器侧检出)

A.830:编码器电池警报(绝对值编码器电池的电压在规定值以下)

A.840:编码器数据警报(在编码器侧检出)

A.850:编码器超速(在接通控制电源时检出)(在编码器侧检出)

A.860:编码器过热(旋转型伺服电机、绝对值线性编码器及直驱伺服电机连接时检出。但是,SGMCS型增

量型编码器规格除外。)(在编码器侧检出)

A.861:电机过热

A.890:编码器光栅

9. 840d更换编码器

  一、编码器出错报警。检查编码器插头是否正确安装。修改参数,在全闭环和半闭环之间切换,看是否出现类似问题。   二、检查编码器插头是否正确安装。修改参数,在全闭环和半闭环之间切换编码器出错报警 按照以下方法解决.重新关闭,观察报警消失否、还要检查“MESSAGE”界面内容。即不仅要检查ALARM界面, 1,在全闭环和半闭环之间切换,还是要结合第2.观察机床的报警及操作信息。 2,再 打开系统,请继续.在plc的状态诊断画面中,看是否出现类似问题,操作信息的内容不可忽视了,查找安全逻辑控制位,可以快速查找到故障原因.步骤查看到的逻辑位?如未消失可能是编码器出错报警,以此入手。

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