1. 自力式燃气调压器
1、橡胶膜片破损漏气
煤气罐减压阀内部有橡胶膜片,若上面有破损了,小孔的区域就会漏气。
这类情况下会导致破损越来越大,漏气越来越严重,一定要及时处理。建议请专业人员修理,选相同型号的橡胶膜片更换,密封效果更佳。
2、下阀盖漏气
下阀盖漏气一般属于质量问题,如果发现了有小孔气体露出,先检查一下是否从下阀盖里面露出来,如果是的话重新更换新的阀盖。
3、气嘴阀垫关闭不严实
这个情况也会导致小孔出现漏气,使用时泄露会减少。
当不用的过程中,漏气会增加,请专业人员调整一下减压阀。或者直接通过压力调整旋钮,使内部的弹簧稍微松些,可以消除漏气的问题。
2. 民用天然气调压器调压方法
调压器是一种平滑改变电压的变压器,它能在很大范围内平滑地调节电压。其结构基本与自耦变压器相同,只不过它的铁心做成环形,线圈就绕在这个环形铁心上,二次绕组用一个可以滑动的电刷触头,使触头沿线圈表面环形滑动,实现平滑调节电压的作用。变压器
3. 自力式燃气调压器工作原理
调压阀的使用:
1、缓慢打开上游阀门后,再打开下游阀门。
2、操作调节调压螺栓,直至出口压力达到符合要求。
3、调压器工作稳定后,戴上护罩。rtz-50燃气调压阀。适用于天然气、煤气、液化气、沼气和其他无腐蚀性气体调压和稳压,是替代衡量式(自力式)的新型调压器;适用于各种城市燃气输配系统中的调压、稳压,适用于居民小区、小型公寓、燃气锅炉等,可配置成单路旁通(1+1),双路加旁通(2+1)等柜式调压系统。超压自动切断。
4. 燃气调压器低压可调式
1、简单的办法就是制作电感调压器,但体积大。
2、用可调稳压块LM317,加大功率(20A)三极管扩流,可从1V左右连续调整至24V。
5. 天然气调压器
对于燃气调压器的使用年限问题,不仅在我国,即使在发达国家也未对品种繁杂的调压器规定明确的使用年限。一般情况下,生产厂家对于调压器的维护保养在使用说明书中均有一定的说明,但对于整体设备的寿命从不言及。这并不是生产厂家有意回避问题,而是存在以下因素:
① 目前国内调压器产品没有对整体设备或设备核心部件采用不可拆卸的总成式结构,大多数故障可以通过维修解决。
② 对于现有调压器,没有相关标准、规程、文献规定,在其结构中哪些部件可以代表整体设备的寿命,且无任何疲劳限度要求及疲劳实验要求。
③ 调压器种类很多且部件材质不同。
因此,对于燃气调压器的寿命作统一规定比较困难。
2 造成燃气调压器损伤的因素
影响燃气调压器正常使用的因素很多,主要可以归纳为以下3种。
① 燃气气质的影响
a. 如果燃气中含有一定量的S02、H2S、芳香烃、焦油等物质,容易导致橡胶件的损坏。
b. 如果燃气中含有一定量的S02、H2S、H2O、O2等物质,会导致铜、铁等金属件的腐蚀损坏。
e. 如果燃气中含有一定量的颗粒粉尘,长时间使用后,会影响金属件滑动配合的间隙,导致设备故障和工作失常。
d. 如果燃气中含有一定量的颗粒粉尘,在且流量较大时,高速粉尘会造成壳体及其他部件的损伤。这种由于磨损或撞击造成的损伤多见于门站。
e. 如果燃气中含有一定量的在常温下容易产生相变的物质,如单质硫、萘、蒽、轻油等物质,会产生积液并在阀杆、内腔、膜片等表面晶粒附着,影响调压器的正常使用。
② 实际使用工况的影响
a. 如果进、出口压差过大且流量较大,会对金属件,尤其是壳体产生气蚀损伤。
b. 环境温度过高、过低,某些情况下大幅度减压而加热不良时造成介质温度过低,都会对皮膜及其他橡胶件造成损伤。
c. 如果设备选型不当,设备的实际通过能力范围与额定通过能力的差异过大,容易造成设备运动件整体或局部损伤。
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③ 设备本身的影响
a. 设备本身结构的缺陷。
b. 设备所使用的零配件的材质缺陷。
在以上影响燃气调压器正常使用的因素中,有些会造成可以修复的局部损伤,而有些则会形成整体设备的永久性损伤。
6. 自力式燃气调压器怎么调压
自立式燃气安全切断阀,也叫:超压切断阀,它安装在燃气调压器上游,它的反馈信号管连接在调压器出口端,一但调压器出现故障造成出口压力过高,切断阀就会切断供气,保证系统的安全,这类产品执行标准是:CJ/T 335-2010《城镇燃气切断阀和放散阀》。
7. 天然气自力式调压阀
1、自力式压力调节阀工作原理(阀后压力控制)
工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。P2经过控制管线输入到执行器的下膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当阀后压力P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减少,流阻变大,从而使P2降为设定值。同理,当阀后压力P2降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀后)压力调节阀的工作原理。
2、自力式压力调节阀工作原理(阀前压力控制)
工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。同时P1经过控制管线输入到执行器的上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀前压力。当阀后压力P1增加时,P1作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减大,流阻变小,从而使P1降为设定值。同理,当阀后压力P1降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀前)压力调节阀的工作原理。
3、自力式温度调节阀工作原理(加热型)
温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。
加热用自力式温度调节阀,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,加热介质又进入热交换器,又使温度上升,这样使被控对象温度为恒定值。阀开度大小与被控对象实际温度和设定温度的差值有关。
4、自力式温度调节阀工作原理(冷却型)
冷却用自力式温度调节阀工作原理可参照加热用自力式温度调节阀,只是当阀芯部件在执行器与弹簧力作用下打开和关闭与温关阀相反,阀体内通过冷介质,主要应用于冷却装置中的温度控制。
5、自力式流量调节阀工作原理
被控介质输入阀后,阀前压力P1通过控制管线输入下膜室,经节流阀节流后的压力Ps输入上膜室,P1与Ps的差即△Ps=P1-Ps 称为有效压力。P1作用在膜片上产生的推力与Ps作用在膜片上产生的推力差与弹簧反力相平衡确定了阀芯与阀座的相对位置,从而确定了流经阀的流量。当流经阀的流量增加时,即△Ps增加,结果P1、Ps分别作用在下、上膜室,使阀芯向阀座方向移动,从而改变了阀芯与阀座之间的流通面积,使Ps增加,增加后的Ps作用在膜片上的推力加上弹簧反力与P1作用在膜片上的推力在新的位置产生平衡达到控制流量的目的。反之,同理。
设定被控介质的流量用调整节流阀与阀座的相对位置来确定。
8. 自力式调压器工作原理
LNG站工作原理及工艺流程
LNG是天然气(主要是甲烷)低温液化后的液体,需要供气首先需要加热气化,一般情况下如果用气量不大,直接把LNG通入空温气化器通过空气中的温度给LNG加热就可实现LNG的气化,如果气化量大,则需要加水浴气化器辅助加热,当气化后的气体温度接近环境温度后就可以供气了。在LNG管路到气化器之间有一个低温调压器,当气化压力达到调节压力,调压器就会自动切断LNG的供应,以到达调压的目的。
LNG气化站流程是LNG由槽车运至气化站,利用LNG卸车增压器使槽车内压力增高,将槽车内LNG送至LNG低温储罐内储存。当从LNG储罐外排时,先通过储罐的自增压系统,使储罐压力升高,然后打开储罐液相出口阀,通过压力差将储罐内的LNG送至气化器后,经调压、计量、加臭等工序送入市政燃气管网。当室外环境温度较低,空温式气化器出口的天然气温度低于5℃时,需在空温式气化器出口串联水浴式加热器,对气化后的天然气进行加热。
1.卸车工艺:
采用槽车自增压方式。集装箱贮槽中的LNG在常压、-162℃条件下,利用自带的增压器给集装箱贮槽增压至0.6MPa,利用压差将LNG通过液相管线送入气化站低温贮槽。另外,卸车进行末段集装箱贮槽内的低温NG气体,利用BOG气相管线进行回收。卸车工艺管线包括液相管线、气相管线、气液连通管线、安全泄压管线、氮气吹扫管线以及若干低温阀门。
2.贮存增压工艺:
在LNG气化供应工作流程中,需要经过从贮槽中增压流出、气化、加臭等程序,最后进入供气管网。而LNG贮槽贮存参数为常压、-162℃,所以在运行时需要对LNG贮槽进行增压,以维持其0.35~0.40MPa的压力,保证LNG的输出量。中小型LNG贮存气化站常用的增压方式通常有两种,一种是增压气化器结合自力式增压调节阀方式;一种是增压气化器结合气动式增压调节阀方式。本工程的设计选用增压气化器结合气动式增压调节阀方式。该增压系统由贮槽增压器(空温式气化器)及若干控制阀门组成。当LNG贮槽压力低于升压调节阀设定开启压力时,调节阀开启,LNG进入空温式气化器,气化为NG后通过贮槽顶部的气相管进入罐内,贮槽压力上升;当LNG贮槽压力高于设定压力时,调节阀关闭,空温气化器停止气化,随着罐内LNG的排出,贮槽压力下降。通过调节阀的开启和关闭,从而将LNG贮槽压力维持在设定压力范围内。
3.计量加臭工艺
主气化器及缓冲罐气体进入计量段,计量完成后经过加臭处理,输入用气管网。计量采用气体涡轮流量计,计量精度1.5级。量程比大于1 :16,可满足最小流量和最大流量时的计量精度要求。流量计表头为机械的字轮显示,不丢失计量数据。流量计配备体积修正仪,自动将工况流量转换成标准流量,并自动进行温度、压力和压缩系数的修正补偿。可存储一年或更长时间内的数据,对流量实现自动管理和监控功能。流量计设旁路,在流量计校验或检修时可不中断供气。
4.气化加热工艺
采用空温式和水浴式相结合的串联流程,夏季使用自然能源,冬季用热水,利用水浴式加热器进行增热,可满足站内的生产需要。空温式气化器分为强制通风和自然通风两种,本设计采用自然通风空温式气化器。自然通风式气化器需要定期除霜、定期切换。在两组空温气化器的入口处均设有气动切断阀,正常工作时两组空温气化器通过气动切断阀在控制台处的定时器进行切换,切换周期为6小时/次。当出口温度低于0℃时,低温报警并连锁切换空温气化器。水浴式加热器根据热源不同,可分为热水加热式、燃烧加热式、电加热式等等。本设计采用热水加热式,利用热水炉生产的热水与低温NG换热。水浴加热器1台。冬季NG出口温度低于0℃时,低温报警并手动启动水浴加热器。
5.安全泄放工艺
天然气为易燃易爆物质,在温度低于-120℃左右时,天然气密度重于空气,一旦泄漏将在地面聚集,不易挥发;而常温时,天然气密度远小于空气密度,易扩散。根据其特性,按照规范要求必须进行安全排放,设计采用集中排放的方式。安全泄放工艺系统由安全阀、爆破片、EAG加热器、放散塔组成。设置EAG加热器,对放空的低温NG进行集中加热后,经阻火器后通过25m高的放散塔高点排放,EAG加热器采用500Nm3/h空温式加热器。常温放散NG直接经阻火器后排入放散塔。阻火器内装耐高温陶瓷环,安装在放空总管路上。
6.BOG处理工艺
由于吸热或压力变化造成LNG的一部分蒸发为气体(Boil Off Gas),本工程中BOG气体包括:
LNG贮槽吸收外界热量产生的蒸发气体
LNG卸车时贮槽由于压力、气相容积变化产生的蒸发气体
受入贮槽内的LNG与原贮槽内温度较高的LNG接触产生的蒸发气体
卸车时受入贮槽内气相容积相对减少产生的蒸发气体
受入贮槽内压力较高时进行减压操作产生的气体
设计采取槽车自压回收方式回收BOG。回收的BOG的处理采用缓冲输出的方式,排出的BOG气体为高压低温状态,且流量不稳定。因此需设置BOG加热器及缓冲调压输出系统并入用气管网,冬季可经过调压后去热水炉(供应水浴加热器