1. 数控机床闷车的原因
刀具选用弹性刀杆,最好是用能调整螺旋升角的刀具,程序用G76,第一次切入量和最小切入量的数值取小些,国产数控车床转速也不能选得太低,一般取150左右,太低了转速不稳定且容易闷车。还一种方法是用位移法,如需具体帮助请直接给我发消息。
2. 机床闷车有哪些原因
一吃刀量大,二转速高,三机床离合器片松引起动力传动不足,特别有液压系统的应检查油量及压力。
一般多半是电机功率不够,单位时间产生的力无法满足零件的单位切削力。
还有皮带松动,车削量过大,自动进给量过大,刀切削角度不对,刀没对中也都有可能发生闷刀!
3. 机床闷车的一般原因
切削速度v=10-30米每分钟,进给f=0.05-0.10每转。
因为加工硬料,它的硬度特别高,最低硬度一般都是在HRC45以上,特别难加工,铣刀的切削速度,即转速就要特别低,进给也要给的特别小,否则就容易打刀,或者是机床闷车。一般这种材料的加工,很多时候都是用CBN的铣刀加工。
4. 数控车床没劲,老闷车
首先要报告车间的管理人员和技术主管,技术主管接到报告之后就会过来检查调试。数控车床压力不足的话就调高一点压力,但是一切都以安全为前提,不懂的就不要胡乱操作,以免发生安全的事故。
在每个工厂每个车间都会设有相应的技术主管的,有问题就找他们解决。
5. 数控车床闷车怎么解决
减小切深,减慢进给量,保持刀具锋利。 变频电机提高主轴转速, 齿轮传动的主轴,则降低主轴转速。 检查主运动的整个传动链。
6. 机床闷车是什么意思
1,扭矩不足电动机匝间漏电,皮带打滑,主轴轴承过紧等。
2、切削力过大,切削用量过大,刀具磨损严重等。
3、如果是离合调整不当,那么建议更换离合片,装配调整螺母调平,(元宝键按平,即调整器处于中间位置,将离合片装到离锁片槽1点5到2毫米。装时应先装凹片,最后一片应是凸片。
7. 数控车床转速慢了会闷车
数控机床在切削加工时,有时会出现转速不稳或突然停转现象,一般从以下几个方面处理:
(1)首先观察主轴伺服系统是否有报警显示。若有,可按报警显示的内容采取相应措施,若无,则应检查速度指令信号是否正常,若不正常,则为系统侧输出有问题或数/模转换器存在故障。
(2)印制线路板设定错误,控制回路调整不当也会造成此类异常。
(3)主轴不转还可能是由于主轴位置传感器安装有误。造成传感器无法发出检测信号而引起的。此时应调整传感器安装位置,并检查连接电缆是否存在接触不良等故障。
(4)若主轴电机不存在故障,应检查主轴箱内机械传动部件。
8. 数控闷车怎么解决
ZD100B主轴驱动定向角度调整 概述:当主轴因闷车或同步带过松而导致主轴定向角度发生变化,进而导致主轴无法正常换刀,此时需重新调整主轴驱动器定向角度。 解决方法如下(斗笠刀库)
1、 首先将主轴抬高,高于刀盘伸出位置,此时通过按刀库伸出电磁阀让刀盘伸出,慢慢移动Z轴使主轴靠近刀盘,对准主轴键槽位置与刀盘位置。
2、 打开电器柜,调整主轴驱动器(有红色KND标志及型号为47P5GS或4011GS等)。 连续点击最左侧MENU菜单键,找到- - U2 -,点击最右侧ENTER按键,此时显示U2 0,0在闪烁,点击▲向上箭头找到A并点击ENTER。记录当前显示值。
3、 连续点击MENU菜单键,找到HP000,最后一个0在闪烁,点击▲改为1,并点击ENTER;当显示-FN.0-时连续点击MENU直到出现-FN.5-,点击ENTER,显示Fn.5-0,其中0在闪烁,连续点击▲找到Fn.5-4并点击ENTER,再次点击ENTER当前显示值会闪烁,将所显示值改为第2步中记录的数值,可利用▲和>>进行移位修改数值。当修改完毕后,点击ENTER,数值停止闪烁,便已保存。
4、 将主轴升高,刀库拉回。关毕机床总闸,三分钟后重新开启进行换刀验证。 注意:若为圆盘刀库,第一步中需将主轴升高,将机械臂刹车拉下,转动机械臂到扣刀位置,其他按以上顺序执行,第三步执行完毕后将机械臂摇回原位,刹车拉回。 ZD100主轴驱动定向角度调整 概述:当主轴因闷车或同步带过松而导致主轴定向角度发生变化,进而导致主轴无法正常换刀,此时需重新调整主轴驱动器定向角度。 解决方法如下(斗笠刀库)
1、 首先将主轴抬高,高于刀盘伸出位置,此时通过按刀库伸出电磁阀让刀盘伸出,慢慢移动Z轴使主轴靠近刀盘,对准主轴键槽位置与刀盘位置。
2、 打开电器柜,调整主轴驱动器(有红色KND标志及型号为400V7.5KW或11KW等)。 点击最左侧M/E菜单键,找到U1.01,其中1下方小点闪烁,此时点击∧,此时显示U2.01,点击>>向右移位,点击∧箭头找到U2.06并点击DTTA确定。记录当前显示值。
3、 连续点击MENU菜单键,找到P1.01。